龍首礦二工區(qū)米某淹溺死亡事故案例分析
1992年7月17日白班,龍首礦二工區(qū)職工米某(男,49歲)在放礦過程中,因溜井跑礦,躲避不及時,被掩埋在砼內(nèi),造成米某窒息死亡。
一、事故經(jīng)過:
1992年7月17日白班,513采場東部進行充填,由于看灰人員楊某、沙某二人責任心不強,致使砼漏入溜井達3米多厚。因考慮到砼在溜井凝固后處理困難,不利安全生產(chǎn),經(jīng)工區(qū)值班書記熊某、區(qū)長馬某、副區(qū)長夏某等人集體研究,通知已下井到1400中段放礦人員米某等人先給13行穿脈溜井放一趟車礦石的任務,以便讓井內(nèi)礦石和砼松動不被凝固。與此同時,工區(qū)領導先后三次打電話指示放礦人員一定要站在安全位置進行操作,作業(yè)人員米某按工區(qū)指示高度警惕,站在可靠地方操作。 18時35分左右,米某放滿最后一車礦石,走下操作臺,往下盤要通知開絞車的王某拉車時,溜井內(nèi)大量的砼和水從斗口涌出,將來不及躲開的米某沖倒、淹埋(砼厚400mm),因窒息時間過長,搶救無效死亡。
二、事故原因:
1、砼充入溜井,造成溜井內(nèi)聚集大量砼和水,放礦過程中砼和水突然涌出,米某躲避不及被埋入砼內(nèi)是這起事故的直接原因。
2、為了防止溜井內(nèi)砼凝固,工區(qū)領導集體研究放出井內(nèi)部分礦石,松動上部砼體,但對井內(nèi)礦石內(nèi)多少掌握不精確,管理和措施上存在漏洞是事故發(fā)生的主要原因。
3、崗位人員不足,只有米某一人作業(yè),一人操作放礦、無人幫忙、無人監(jiān)護,米某在撤退時被木料絆倒,是這起事故的另一主要原因。
4、礦和工區(qū)安全管理水平低,“安全第一、預防為主”方針和安全管理規(guī)章制度沒有得到認真落實,負有管理責任。
三、防范措施:
1、強化管理制度,努力提高管理水平,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,嚴抓勞動紀律,用制度來管人,不斷提高和增強職工安全生產(chǎn)應變能力和防范能力。
2、加強對新進礦職工安全教育的同時,對老職工也不能放松,對老職工上班持應付態(tài)度的不良現(xiàn)象不能聽之任之,也要加強教育和管理。
3、嚴格按照設計和標準施工,對采場充填特別要嚴抓支護、吊掛和充填質(zhì)量三個環(huán)節(jié),嚴格驗收制度,嚴抓安全措施的落實,力爭萬無一失,不留隱患。
四、事故教訓:
正常情況下,采場溜井放礦是相對輕松地工作,但是溜井內(nèi)進入水或充填灰漿將會使溜井放礦工作的危險性大大提高,溜井內(nèi)的礦石容易形成水礦,隨時會發(fā)生跑礦的危險。任何一個崗位,如果工作中崗位人員不足,都會給安全生產(chǎn)工作帶來不利影響。事故中,作為管理人員應該提前意識到人員不足帶來的事故隱患,雖然在事前已經(jīng)預料到可能發(fā)生跑礦,但管理人員和作業(yè)人員重視程度不夠,沒有制定詳細的解決方案、作業(yè)人員反應不及時、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境亂,都是造成事故的原因。