8G采煤機日產(chǎn)量再創(chuàng)新高
8G采煤機日產(chǎn)量再創(chuàng)新高
近日,從趙莊煤業(yè)5311工作面?zhèn)鱽砗孟?,集團(tuán)公司自主研發(fā)的8G采煤機于6月9日割煤11.3刀,日產(chǎn)量達(dá)2萬余噸,創(chuàng)下了8G采煤機日原煤產(chǎn)量最高紀(jì)錄。
“8G采煤機的試驗已經(jīng)進(jìn)行了六月有余,優(yōu)勢日益凸顯,職工們對這種雙搖臂、小滾筒、大采高的機組越來越熟悉,人機的配合也越來越默契,相信8G采煤機的日產(chǎn)量在今后還會超越這個數(shù)據(jù),還會創(chuàng)下新的紀(jì)錄。”面對采訪,綜采準(zhǔn)備隊書記候金棟難掩興奮之情。
時間回溯到六個月前,初來咋到的8G采煤機在與趙莊煤業(yè)特殊地質(zhì)條件磨合的過程中屢屢受挫,采煤機走走停停,生產(chǎn)一度陷入被動局面。然而,新事物的問世在最初總是會遭受或多或少的質(zhì)疑,創(chuàng)新從來都是帶著問題上路,一路改造一路前行。
為將8G采煤機的結(jié)構(gòu)、性能進(jìn)一步優(yōu)化,該公司成立專項攻關(guān)組,各專業(yè)技術(shù)人員來回穿梭于設(shè)計方、廠家和隊組之間,對采煤機的改進(jìn)方案幾易其稿,從“固定螺栓升級”到“行走箱改造”,從“外噴霧設(shè)計”到“搖臂截面規(guī)劃”,從“行走箱一軸增加油封”到“搖臂千斤護(hù)板更換材質(zhì)”,在最初的一個月之內(nèi),大的改造方案竟有十余項之多。
“事實上,小的改造更多,因我公司工作面頂矸、底矸厚,對采煤機的行走強度要求更嚴(yán)格。為了讓晉煤‘智造’走得更遠(yuǎn),我們前前后后對8G采煤機的諸多零部件進(jìn)行加筋板、調(diào)螺絲、加密封、改管路等各種在強度上的升級改造,甚至多次拆卸德國制造的艾柯夫采煤機進(jìn)行學(xué)習(xí)。”翻閱著密密麻麻的機電設(shè)備運行臺賬,綜采準(zhǔn)備隊機電技術(shù)員韓升輝向記者詳細(xì)介紹到。
“讓晉煤‘智造’走得更遠(yuǎn)”短短一句話的背后,同樣也飽含了趙莊人更嚴(yán)謹(jǐn)更細(xì)致更艱辛的檢修工作付出。該公司不斷加大對專職檢修8G采煤機職工的培訓(xùn),并對采煤機各零部件的使用周期進(jìn)行持續(xù)歸納,務(wù)求采煤機各零部件有序正規(guī)運行;通過摸索總結(jié)各零部件的聲音、溫度、信號等,提前判斷設(shè)備隱患,使檢修工作先行一步;加大設(shè)備的油脂管理及冷卻系統(tǒng)維護(hù),消除檢修工作的死角盲點;同時,將8G采煤機的日檢、周檢、月檢的內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化,實行“排查、登記、評估、監(jiān)控、治理、銷號”的閉合管理,確保設(shè)備隱患檢查一項、整改一項、達(dá)標(biāo)一項、鞏固一項。
“8G采煤機設(shè)計的初衷是要實現(xiàn)八高,即大采高、產(chǎn)量高、效率高、效益高、環(huán)保效能高、投入產(chǎn)出比高、安全性能高、適應(yīng)性高,通過我們六個多月的努力,可以更有底氣地說,八高的完全實現(xiàn)指日可待,希望能夠為集團(tuán)公司的制造業(yè)做出一點貢獻(xiàn)吧。”該公司機電信息部副部長靳首芳樸實地說到。