采煤機防護方式改造
一、項目背景
傳統(tǒng)采煤機防護中存在的問題:
1.在工作面回采過程中,當遇到過斷層時,采煤機割矸量大,采煤機破碎機負荷大,遇到大塊矸石,容易把采煤機破碎機護罩擠壞,破碎機無法正常運行,堵大塊時降低了回采速度。
2.工作面回采期間頂板遇淋水時,采煤機在行走時電纜插頭容易進水,導(dǎo)致影響生產(chǎn)。
3.工作面回采時,采煤機各部位需要冷卻降溫,電機及電控箱的回水出廠時冷卻水管接至外噴霧,經(jīng)使用雖然冷卻效果好,但是大量的冷卻水進入溜槽致使原煤含水增高,發(fā)熱量降低,洗煤廠煤倉放煤出口堵塞。
二、研究內(nèi)容
根據(jù)采煤工作面現(xiàn)場實際情況,技術(shù)人員經(jīng)過分析,實施如下改進措施:
1.在采煤機破碎機護罩和破碎機搖臂連接處加長180㎜,厚20㎜的鋼板3塊,從而使破碎機護罩更加牢固,不易擠壞。
2.在電纜插頭上方焊接尺寸為500*200*10的鐵板。
3.在采煤機右牽引塊上安裝集水管,尺寸為2寸鋼管,長為500㎜,將電機和電控箱冷卻水回水液管接至集水管內(nèi),避免了冷卻水進去溜槽。
三、應(yīng)用效果
1.改造后,經(jīng)過2個綜采工作面回采期間試驗使用后,效果非常成功,未出現(xiàn)破碎機護罩擠壞現(xiàn)象,提高了回采速度。
2.原先處理電纜插頭進水一般得3小時才可處理好,影響生產(chǎn)效率。改造后,采煤機電纜插頭杜絕了進水漏電故障。
3.改造后,降低了生產(chǎn)過程中的原煤含水量,同時保證了洗煤廠煤倉放煤出口不堵塞,減少了工作面清掃工的勞動強度,每月大約節(jié)約成本20萬以上。