峰峰集團(tuán)馬選廠完成浮選尾礦工藝改造
峰峰集團(tuán)馬選廠完成浮選尾礦工藝改造
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)近日,馬選廠將原有深錐去除,浮選尾礦由兩段濃縮回收改為一段濃縮回收,簡化尾礦回收工藝,提高選煤經(jīng)濟(jì)效益。
該廠原矸磁尾與浮選尾礦匯合后,首先進(jìn)入深錐進(jìn)行一次濃縮處理,底流經(jīng)過撈坑再次濃縮后打至高頻篩進(jìn)行煤泥回收,撈坑溢流進(jìn)入4號(hào)水池由泵轉(zhuǎn)排至濃縮機(jī),深錐溢流則直接自流入三個(gè)濃縮機(jī),尾礦經(jīng)過多次轉(zhuǎn)排后沉淀效果變差,且濃縮機(jī)水質(zhì)也無法完全保證正常。
該廠通過對(duì)壓濾車間產(chǎn)品處理能力計(jì)算,目前處理能力完全能夠滿足尾煤產(chǎn)出的需求,經(jīng)過現(xiàn)場觀察結(jié)合設(shè)備布置情況,停用深錐,將東西部浮選尾礦直接排入三個(gè)濃縮機(jī)中,這樣深錐不再有底流進(jìn)入撈坑、四號(hào)水池,正常生產(chǎn)中可以直接停開撈坑泵、高頻篩和深錐底流泵,四號(hào)水池的轉(zhuǎn)排泵打至自動(dòng)功能即可。
通過工藝改造,停開深錐泵、撈坑泵、高頻篩等設(shè)備總計(jì)功率180千瓦,每天節(jié)省電費(fèi)1440元,同時(shí)有效杜絕深錐、撈坑、四號(hào)水池等管路的磨損,減少洗煤設(shè)備事故發(fā)生,保證洗煤生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行。