潞安化工集團李村煤礦皮帶隊創(chuàng)新自制上倉皮帶機頭煤位報警停機裝置
為實現(xiàn)對井底煤倉煤位的實時監(jiān)測與把控,潞安化工集團李村煤礦皮帶隊創(chuàng)新自制了上倉皮帶機頭煤位報警停機裝置,從而完善煤位監(jiān)測管理,提高了作業(yè)的安全性。
由于煤礦開采時開采出的煤量大小并不是固定的,煤倉中的煤提取的速度也不是固定的,而皮帶司機為單崗作業(yè),在責任區(qū)進行其他作業(yè)項目的時間,無法及時準確的確定煤位高低,難免發(fā)生煤倉頂倉。當煤溢出時,如果皮帶機司機不能及時停止皮帶機運轉(zhuǎn),會造成皮帶機頭淤煤,進而可能造成皮帶機皮帶跑偏、撕皮帶等嚴重事故,影響煤礦安全生產(chǎn)作業(yè)。
針對此現(xiàn)象,該隊組多次討論,反復試驗,創(chuàng)新自制了上倉皮帶機頭煤位報警停機裝置。首先在1#、2#煤倉各加設兩組物位儀,并將物位儀采集的煤位信號通過控制器進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,反饋于信號報警器或華寧集控系統(tǒng),然后利用反向連鎖技術(shù),以集控箱、下位機為中轉(zhuǎn)站,將停機信號由1#主運輸皮帶逐級傳遞至2#、6#、7#皮帶。當剩余煤位達到8m時,觸發(fā)報警器報警,提醒皮帶司機關(guān)注皮帶煤量,及時協(xié)調(diào)停機進行倒倉,以免發(fā)生頂倉事故;當剩余煤位達到6m時,觸發(fā)皮帶溫度保護動作,反作用于上倉機尾下位機,控制下一級皮帶集控箱內(nèi)的二級跑偏動作,即實現(xiàn)下一級皮帶停機,避免上倉皮帶滿載停機事故的發(fā)生。
之前發(fā)生頂倉事故時,根據(jù)煤量大小每班至少需要3人清理,甚至更多,而頂倉后皮帶停止再進行倒倉作業(yè),至工作面開始正常原煤轉(zhuǎn)載最快需要10分鐘,影響礦井正常運輸時間。該設備投入使用后最少可節(jié)省3人,全年可節(jié)省此項人工投入1.08-1.62萬元左右,大大減小了人員勞動強度,還會增加皮帶機堆煤、煙霧等保護的使用壽命,降低配件損壞更換成本,大幅度提高了皮帶的檢修率與開機效率。