鑫龍煤業(yè)紅嶺煤礦:瓦斯發(fā)電量再上新臺階
“截止目前,2臺800千瓦發(fā)電機(jī)組已正常運行,日發(fā)電量平均3.6萬千瓦時,同比原2臺500千瓦發(fā)電機(jī)組日均發(fā)電量增加1.3萬千瓦時,發(fā)電量增加了近1倍,年度將減少瓦斯排放300萬立方米,每年預(yù)計增加發(fā)電470多萬千瓦時。這是紅嶺煤礦1月5日瓦斯發(fā)電站統(tǒng)計的瓦斯發(fā)電“變廢為寶”的數(shù)據(jù),成為鑫龍煤業(yè)通過瓦斯綜合利用實現(xiàn)安全、創(chuàng)效、環(huán)保“三贏”目標(biāo)的縮影。
據(jù)悉,紅嶺煤礦在前期更新2臺700千瓦發(fā)電機(jī)組后,另外2臺500GF1-3RW型低濃度瓦斯發(fā)電機(jī)組2009年3月投入運行至今,由于機(jī)組老化,故障率較高,工作效率偏低,每年購置配件費用及返修費用約30萬元。
礦井于2023年12月將2臺500GF1-3RW型低濃度瓦斯發(fā)電機(jī)組更換為2臺800GFZ-RWD-TEM2-3型自動化低濃度瓦斯發(fā)電機(jī)組,該自動化燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組自帶一套控制、保護(hù)和監(jiān)控設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)電機(jī)組啟停、調(diào)頻調(diào)壓、并網(wǎng)解列、數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)預(yù)警、故障記錄等功能。采用文丘里混合技術(shù),確保不同濃度瓦斯經(jīng)混合器自動調(diào)節(jié)后混合氣體濃度保持不變。通過全電子控制技術(shù)實現(xiàn)全狀況的閉環(huán)控制,使機(jī)組始終處于最佳運行狀態(tài),提高了機(jī)組運行動力能和可靠性,有效延長缸蓋、活塞等關(guān)鍵部件的使用壽命,確保了瓦斯發(fā)電持續(xù)穩(wěn)定。
此外,為提高礦井瓦斯抽采利用及發(fā)電效率,紅嶺煤礦采取瓦斯治理高濃度持久抽,優(yōu)化鉆孔封孔方式,傾角低于8°鉆孔封孔期間安裝吹水排渣裝置,在抽鉆孔采用透孔、疏孔等措施排查鉆孔孔內(nèi)抽采狀態(tài),疏通塌孔、堵孔現(xiàn)象。
針對低濃度鉆孔區(qū)域采用帷幕注漿、二次封孔等方式提升單孔抽采濃度,2023年6月份增加兩臺2BEC72型瓦斯抽采泵吸氣量510m³/min,11月份廠房建成后開始啟用,提升瓦斯抽采負(fù)壓、濃度、流量。
“我們將自東風(fēng)井底往上抽采主管路由原來一趟Φ355 mm管路調(diào)整為兩趟Φ355 mm并網(wǎng)工作,實現(xiàn)“單泵雙管路”抽采瓦斯,自東風(fēng)井底往下抽采主管路由原來一趟Φ355 mm管路更換為一趟Φ560mm抽采管路,增大抽采管路直徑。”防突副總經(jīng)理許衛(wèi)東表示。
同時,礦井注重培養(yǎng)業(yè)務(wù)精通技術(shù)人員,對瓦斯機(jī)組使用、檢修、維護(hù)等進(jìn)行全方位監(jiān)督管理,通過完善制度、強(qiáng)化考核、落實責(zé)任,提高瓦斯發(fā)電量和利用量,實現(xiàn)瓦斯綜合利用的良性循環(huán),給礦井創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益,最終實現(xiàn)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)“雙贏”目標(biāo)。
“靠山吃山,變瓦斯災(zāi)害氣體為寶,巧妙治理讓瓦斯成為清潔發(fā)電的環(huán)保能源,年均增效千萬余元,讓瓦斯變成了香餑餑。只有不到位的技術(shù),沒有治不住的災(zāi)害,紅嶺煤礦循環(huán)低碳發(fā)展的決策和措施,一直在路上。”紅嶺煤礦黨委書記、董事長陳樹濤說道。