陜煤蒲白建新煤化瓦斯鉆孔封孔工藝優(yōu)化“一石二鳥(niǎo)”
陜煤蒲白建新煤化瓦斯鉆孔封孔工藝優(yōu)化“一石二鳥(niǎo)”
面對(duì)瓦斯鉆孔封孔高昂的材料費(fèi)用和封孔效果不佳的尷尬局面,陜煤蒲白建新煤化公司優(yōu)化瓦斯鉆孔封孔工藝,降低了鉆孔封孔成本,提高了封孔質(zhì)量,瓦斯治理收到了治得住、治的省的效果,為該公司實(shí)現(xiàn)瓦斯治理“零”超限、降本增效再添一份力、鼓一把勁。
一直以來(lái),該公司都是采用聚氨酯AB料封瓦斯鉆孔,但由于封孔有效長(zhǎng)度不夠、封孔質(zhì)量差、易造成封孔漏氣現(xiàn)象,加之4-2煤層透氣性差、吸附瓦斯大等因素,本煤層瓦斯預(yù)抽濃度不理想。針對(duì)這些問(wèn)題,該公司通防部在總經(jīng)理和總工程師的大力支持下,積極組織一般人召開(kāi)多次專題研討會(huì),引進(jìn)了專用封孔器,試驗(yàn)“兩堵一注”帶壓水泥封孔。即采用囊袋抽放瓦斯用注漿式(帶壓式)封孔器應(yīng)用于瓦斯鉆孔封孔、抽放、利用氣動(dòng)助力壓漿器注漿壓力,將封孔器兩頭的囊袋充滿漿液,兩端膨脹后液漿再封閉中間縫隙,從而實(shí)現(xiàn)多層帶壓式封孔,瓦斯通過(guò)抽放管路進(jìn)行抽放。經(jīng)過(guò)在井下4207回順3#鉆場(chǎng)一個(gè)多月的試驗(yàn),鉆孔瓦斯預(yù)抽濃度明顯提高,為采煤工作面后期回采打下了堅(jiān)實(shí)的安全基礎(chǔ)。
通過(guò)對(duì)抽放鉆孔封孔方式的改進(jìn),一是將鉆孔有效封孔長(zhǎng)度延長(zhǎng)至5m,并且由于是帶壓封孔,可以將鉆孔周邊“小”裂隙一并封堵,提高了封孔效果;二是將聚氨酯AB料封孔更換為專用水泥,單孔封孔費(fèi)用減少到,降低了封孔成本;三是專用封孔器使用簡(jiǎn)單,便于現(xiàn)場(chǎng)操作,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。通過(guò)對(duì)封孔工藝的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化瓦斯抽采的第一步,下一步該公司將從如何管好、用好瓦斯治理實(shí)驗(yàn)室等方面著手,進(jìn)一步提升礦井瓦斯抽采效果,實(shí)現(xiàn)瓦斯治理治得住、治得省、礦井瓦斯“零”超限目標(biāo)。為礦井的安全生產(chǎn)提供切實(shí)有力的安全保障。(陜煤蒲白建新煤化:夏占利)